Реконструкция конвертера в ОАО «НТМК» позволила сократить выбросы в атмосферу в 2,5 раза
20 декабря 2007 (07:10)
УрБК, 20.12.2007. В ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК», входит в «Евраз Груп») успешно завершены тестовые испытания аспирационной системы первого конвертера, который был реконструирован и пущен в эксплуатацию в ноябре в рамках 4-летнего проекта полномасштабного обновления сталеплавильного комплекса предприятия.
В течение 72 часов специалисты управления охраны природной среды предприятия безостановочно осуществляли контроль за работой экологических систем агрегата в режиме действующего производства. Проведенные замеры показали, что модернизация первого конвертера позволила сократить выбросы пыли и газа в атмосферу в 2,5 раза — с 200 до 80 миллиграммов на кубометр воздуха, а также осуществлять полный дожег оксида углерода (угарного газа), образующегося в процессе выплавки стали. Об этом заявили УрБК в пресс-службе «Евраз Груп».
Аспирационная система обновленного агрегата представляет собой комплекс совершенных экологических механизмов. Котел-утилизатор производства Белгородского завода энергетического машиностроения и Таганрогского котельного завода расположен непосредственно над конвертером и предназначен для охлаждения горячих газов, что повышает эффективность удаления их них вредных примесей.
В газоочистке, специально разработанной для ОАО «НТМК» в научно-техническом центре «Энергосталь» (Украина), частички пыли укрупняются с помощью воды и удаляются в виде шламов.
Высокие улавливающие способности экологических агрегатов позволили специалистам НТМК сделать заключение о необходимости использования аналогичных аспирационных систем при реконструкции остальных трех конвертеров, что значительно улучшит экологические показатели деятельности всего комбината.
В течение 72 часов специалисты управления охраны природной среды предприятия безостановочно осуществляли контроль за работой экологических систем агрегата в режиме действующего производства. Проведенные замеры показали, что модернизация первого конвертера позволила сократить выбросы пыли и газа в атмосферу в 2,5 раза — с 200 до 80 миллиграммов на кубометр воздуха, а также осуществлять полный дожег оксида углерода (угарного газа), образующегося в процессе выплавки стали. Об этом заявили УрБК в пресс-службе «Евраз Груп».
Аспирационная система обновленного агрегата представляет собой комплекс совершенных экологических механизмов. Котел-утилизатор производства Белгородского завода энергетического машиностроения и Таганрогского котельного завода расположен непосредственно над конвертером и предназначен для охлаждения горячих газов, что повышает эффективность удаления их них вредных примесей.
В газоочистке, специально разработанной для ОАО «НТМК» в научно-техническом центре «Энергосталь» (Украина), частички пыли укрупняются с помощью воды и удаляются в виде шламов.
Высокие улавливающие способности экологических агрегатов позволили специалистам НТМК сделать заключение о необходимости использования аналогичных аспирационных систем при реконструкции остальных трех конвертеров, что значительно улучшит экологические показатели деятельности всего комбината.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- В ОАО «НТМК» продолжается реконструкция производственных мощностей
- В ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» начались поставки оборудо ...
- В кислородно-конвертерном цехе ОАО «НТМК» остановлен на реконструкцию агрег ...
- В ОАО «НТМК» началась реконструкция конвертера №3 объемом 160 тонн
- В ОАО «НТМК» получена первая плавка стали на новом конвертере